稿件来源:中国网
冀中能源股份公司大淑村矿创新应用“叁机”配套实现安全稳产
“报告领导,安全确认完毕,是否启动?”“启动!”1月13日中班,井下操作人员按下启动按钮,刮板输送机、采煤机、液压支架等设备按照系统设定的程序依次开启。采煤机滚筒快速旋转着,轰鸣的机器声响彻会场,调度集控指挥中心显示屏上清晰地显示工作面的运行情况。
今年以来,冀中能源股份公司大淑村矿172406工作面创新应用叁机配套设备,实现了安全稳产。
172406工作面走向长度643.5米,倾斜长度平均176.5米,煤层厚度5.8米、倾角平均11度,为三面邻空“孤岛”工作面,工作面矿压明显,通过使用ZFY6000/16/32D 型掩护式支架,在遇到断层或流砟时,能够快速控制顶板,提高了操作的安全性和便捷性。配备了MG500/1180-AWD 型大功率采煤机,加快了过断层时破砟效果,改变油泵油孔位置使采煤机可以下栽到25度保持正常升降截割部割煤。采煤工作面配套永磁电机驱动的前部刮板输送机,通过变频器无极变速,根据煤量随时调整转速,传动效率达到了93%,在两台电机控制驱动时,实现功率平衡,避免了两台电机出力不平衡造成电机损坏事故。
“我们通过升级改造液压支架、采煤机、刮板输送机‘叁机’配套设备,有效提高了顶板支护强度,提升了安全生产经营水平,工作面回收率提高了1.8%,为实现高效生产提供了有力保障。”该矿生产技术部郭启财介绍到。
此外,172406工作面创新使用“基本架+过渡架+端头架+门式支架”新工艺,形成上下端头“双错布置”,回收工作面机头、机尾“叁角煤”精煤3.6万吨。工作面下顺槽每次拐弯角度达12度,在使用胶带输送机转弯装置,将3部输送机合为1部,简化了运输系统,有效节省用工费用170余万元,在上、下顺槽使用巷道修复机进行扩帮、卧底,每日节省用工达6个以上,打造出了安全、高效的整修作业模式。
(马文强)